
叶平 , 2015年1月入职,现任凯时KB88汽车冲压部部长。六年来,主导模具技术刷新和多个创新项目,为公司节约大量资金。屡次被评为公司优良员工,2018年被评为上党区“优良工会工作者”荣誉称号。

一、注沉节约成本治理
1. 大大提高冲压部卷材利用率。
截止目前,冲压部开平近870吨,共计102卷,每卷料的前30m和后30m不成使用,车间组织高技术人员经过返建,已达到合格状态使用6120m,约54吨,共计节约成本约366316元。
2.6400钢材利用。
把6400钢材改为顶盖前横梁,车顶侧内板、6430背门内板改为1025S中门内板,共改22.43吨,节约成本约152524元。
二、加强安全治理
冲压车间整年沉大安全变乱零起;通常安全变乱零起;员工的安全意识逐步加强,车间治理逐步美满。逐日对现场进行基础查抄,每周对消防设施等进行排查,每周组织班组长发展安全查抄整改,累计解除安全隐患158项,使无数问题在“吓一跳”的阶段解除掉。车间共组织专场安全培训10余场次,20个课时,并发展3次演练(消防演练和行车演练);通过车间组织“杜国安全治理培训”,使“安全治理十大安全理想、安全治理22个身分、工艺安全治理十四身分”等步骤深刻人心,提高员工的安全意识的同时,员工自主鉴别和改善典型“危险源点”整年累计达9项以上。
三、提逾越产治理
截止2021年10月底,冲压A线总冲次103727次,均匀班产592件,综合可动率约95%,整年报废件0件,报废率为0;门班出产10744件,班产49件,报废件0件,报废率为0。2021年整年报废件0件,报废率为0。
四、器沉模具整改、设变、验收及创新治理
1.模具整改:
斑马项目前罩板模具经表厂刷新回厂后,现场对模具进行验收确认,经双方确认后提出4序模具工15项问题。由于供给商整改能力差及进度缓慢,经请示公司辅导赞成后发运回厂,到厂后我公司冲压部辅导及模建班整个员工对问题项进行整改,对返厂斑马项目前罩板模具进行反复钻研造订分歧的规划、屡次建复、反复整改,已能达到出产工艺根基要求。这是模建班的技术的巨大考验。我们圆满实现。
2.模具设变:
(1)前纵梁前盖板模具手工追加4个孔,上模冲头底座地位与下模凹模套地位统一手工划线装置调试,节约委表刷新模具价值约2万余元。
(2)前立柱手工追加4个孔,上模冲头底座地位与下模凹模套地位统一手工划线装置调试,节约委表刷新模具价值约2万余元。
3.模具验收:
共同汽研院对斑马车型项目和斑马拓展项目,进行模具图纸评审验收。对项目中遇到的问题实时提出规划并对模具公司模具提出验收问题。
4.新增中门槛衔接板L/R 模具简易模:
中门槛衔接板L/R 模具零件需新增2个装置孔,因现有模具无法进行整改,故新增中门槛衔接板L/R 简易模一套。节约模具开发成本与功夫。
五、成立模具中心
实现模具中心的规划,对模具中心的设备进行采购、验收及现有模具的验收、试装装置,对模具中心进行人员组织机构的铺排,并对部门岗位进行专岗人员的匹配。模具中心的场地、以及加控中心已初步成型。预计2022年将成立一支凯时KB88汽车自己的模具研发、以及简易的模具造作行列。
几年来,自己在工作中遵章守纪、联结同事、乐观上进,始终维持严谨当真的工作态度和一丝不苟的工作风格,勤勤恳恳,任劳任怨。在生涯中弘扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的良好传统,始终做到老厚道实做人,勤勤恳恳做事,处处严格要求自己,在职何时辰都要起到圭表带头作用。我始终坚信,爱岗敬业是能做好工作的关键,爱岗敬业就是要做好本职工作,把一点一滴的幼事做好。